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電鍍自動(dòng)生產(chǎn)線程序,電控服務(wù)
級(jí)別: 略有小成
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大家好,有沒(méi)有哪位大師在線,第一次弄伺候,有技術(shù)問(wèn)題想請(qǐng)教一下 PLC主機(jī)FX3U,用FX3U-1GP模塊,通過(guò)手冊(cè)上附錄2上連接方式連接,軟元件分配也完全按手冊(cè)上來(lái), 程序?qū)懭胍舶词謨?cè)上寫的,選 擇絕對(duì)地址模式,所以把用M8000常閉點(diǎn)把M7斷開了,同時(shí)伺服上面也設(shè)置了絕對(duì)地址模式, 現(xiàn)在問(wèn)題是 正轉(zhuǎn)JOG,反轉(zhuǎn)JOG都不能運(yùn)動(dòng),伺服沒(méi)速速輸出,但程序監(jiān)控,D10,D20,D30當(dāng)前地址都有加或減,模塊輸出FP或RP都有指示燈亮, 是哪里不對(duì) |
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不小心遇見你
自動(dòng)項(xiàng)目、PLC、視覺(jué)、通訊等工控軟件開發(fā)QQ3515716
級(jí)別: 工控俠客
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圖片:
![]() 速度沒(méi)設(shè)置 |
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電鍍自動(dòng)生產(chǎn)線程序,電控服務(wù)
級(jí)別: 略有小成
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增量模式時(shí),可以正轉(zhuǎn),不能反轉(zhuǎn),絕對(duì)模式時(shí),正反轉(zhuǎn)都不能進(jìn)行, 定位參數(shù)選擇復(fù)合模式,伺服放大器那邊選擇,位置模式,和位置速度模式都試過(guò),也是不行 |
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電鍍自動(dòng)生產(chǎn)線程序,電控服務(wù)
級(jí)別: 略有小成
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請(qǐng)問(wèn)速度要怎么設(shè)置,我按程序里用MOV寫入了,JOG,爬行速度,最高速度,脈沖速率那些, |
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電鍍自動(dòng)生產(chǎn)線程序,電控服務(wù)
級(jí)別: 略有小成
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不是很明白3#運(yùn)行參數(shù)要怎么配合伺服那邊的設(shè)置 |
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